“通过技改齿板来提高电煤热值,年创效25万元;年节约筛板费10万元、配件费3.6万元;介耗指标全公司选煤厂最低……”这是鸡西矿业公司平岗矿选煤厂今年在降成增效事情上的闪光点。
今年以来,平岗矿选煤厂紧密结合洗选事情实际,牢固树立“过紧日子”的思想,在优化工艺系统、修旧利废上做文章,点点滴滴降本钱,方方面面增效益,凝聚协力做好降成增效事情。
优化工艺系统,严格管控介质质量。“我们介耗是全公司选煤厂最低的,这极大降低了洗煤本钱,有效增进选煤厂效益最大化。”平岗矿洗煤副总工程师高志英说。为了把本钱管控指标落到实处,平岗矿选煤厂在降低介耗上,积极优化选煤工艺系统,把重介系统中的粗煤泥全部别离出来,接纳TBS滋扰床分选机进行分选,通过此项工艺可以使重介系统中的细颗粒减少,脱介效果更好,还会使介质质量更好,从而降低介耗。同时,针对设备治理,该选煤厂每季度做好全厂重介系统介耗剖析,通过技术人员采样、化验、绘制表格,严格比照总结后,制定相应步伐,以此优化脱介环节。“所有的磁铁矿粉入厂前每车都采样、化验,只有及格才华卸车,缺乏格坚决退回。”高志英说。该选煤厂真正做到了从源头上管控介质质量,使其切合工艺要求。
降低本钱,加大修旧制新力度。该厂连续加大外矿煤入洗,仅10月份就入洗外矿原煤五万余吨,大大降低洗煤本钱。同时,该厂还积极制定修旧利废及小改小革计划,拓宽接纳复用和修旧利废规模,以及自制加工件的应用,随时维修损坏的滤板,使收回的旧配件、旧质料变废为宝。该厂自制加工两台脱介牢固筛,把脱介筛、脱泥筛更换下来的不锈钢筛板和聚氨酯废旧筛板利用到牢固筛上,今年1—11月份,为选煤厂节约牢固脱介筛筛板用度10万余元。
技术攻关,提升自主立异能力。该厂原煤车间破碎系统由于井下煤种爆发变革,手选处理能力缺乏,导致部分矸石进入破碎机,齿板磨损严重,部分物料的破碎粒度无法抵达50mm,凌驾洗煤粒度上限,致使洗选系统入洗困难,超限矸石污染电煤。为节约齿板本钱支出,经该厂立异事情室现场组织研究设计出图加工,在齿板齿牙处装置加工件,延长齿板齿牙长度,缩小齿板间隙,包管破碎粒度。革新后既解决了破碎机经常粒度超限影响电煤热值的问题,又节约质料支出。别的,为节约TBS锥形阀的质料本钱支出,经该厂研究设计,自主出图加工锥形阀,节约配件本钱的支出。革新后,不但节约了检修更换阀门的时间,又包管了TBS运行及指标的稳定,年可节约配件用度3.6万元。
平岗矿选煤厂把“全历程管控、全系统提升”的治理理念落到实处,真正做到了降成有“道”,增效有“方”,实现效益最大化。