2020年,鸡西矿业公司城山矿质料科重生厂制新品种由原来的390种增加到570种;全年制新计划960万元,实际完成1244万元;修旧计划2340万元,实际完成3083万元,凌驾计划557万元……
城山矿勉励员工积极加入小改小革和技术立异,深度挖掘员工的立异潜力,其中,质料科重生厂针对影响生产质量和效益的瓶颈问题,组织员工开展专题攻关,通过一个个小改小革不但解决了制约生产的一道道难关,并且“小技改”还谱写出为企业增效的大文章,在实践中将一个个“金点子”酿成了“钱串子”!
“妙手回春”矿井水制蒸馏水效果佳
2017年,因宁静生产需要,井下的架线机车全部改用需要使用大宗蒸馏水的蓄电池机车,而以往采购蒸馏水需用现金,且使用的效果反响不佳。于是,矿领导决定自制蒸馏水,并安排重生厂张保祥牵头研发自制蒸馏锅。他们首先用不锈钢做内胆,4500千瓦的加热管做热源,巧妙利用报废灭火器加工成冷却器。自制蒸馏水的家什研制妥活了,员工就地取“材”利用矿井水乐成提取了蒸馏水,现已正常使用了三年,节约资金30余万元。
“一箭双雕”技改电缆钩显神威
电缆钩在巷道里用量大,要求质量高,以往加工电缆钩时,盘圆需要员工用手锤一锤一锤调直,3个工人一个小时才华调直10个电缆钩,事情效率低,体力消耗大。为了解决这个问题,重生厂厂长汪应霖组织人员外出旅行学习。通过学习和研究,他们巧妙利用五组旋转轮转动,盘圆经事后一根笔挺的产品就出来了,不但极大地提高了效率,还节省了员工的体力。
盘圆调直了,可又面临一个新的问题,电缆钩需要弯钩,人工弯钩同样效率低、体能消耗大,远远跟不上生产需要。员工曲丕利琢磨一段时间后,决定自制研发一台压钩机。他首先选用一台17kw的电机为动力,经过三道减速把速度降下来,加工一个特殊胎具,做往返式运动,把盘圆插入胎具,瞬间一个钩子就加工出来了,后期经过革新,同时能压出两个钩子。一个工人一个小时可以压出200多个钩子,极大地满足了生产需要,也减轻了工人的劳动强度,并且包管了电缆钩的质量,此项“小技改”每年节省资金25万余元。
“移花接木”废旧托辊发余热
“所有升井旧品,必须吃干榨净。”这是质料科科长孙喜斌常说的一句话。每年井下返回许多报废托辊,以往就是按报废处理,为了把旧品资源榨尽,工人牟守疆经过重复研究,利用液压原理自制一种推卸器,可将报废托辊里的托辊轴完整保存下来。
牟守疆先是加工了一个框架,把液压油缸安到里面,并凭据种种托辊的长度差别做一些阻遏,能使这台推卸器退差别长度的托辊,退出来的托辊轴可以加工成种种产品,还可以和种种旧品“嫁接”成新品,节省了原质料创立出了新产品,每年节约资金30余万元。
“推陈出新”报废大绳变尾绳钢带获赞
2020年,城山矿需要一批特殊的支护质料,为井下特殊巷道做支护。这种支护质料要有韧性、可弯曲,能和喷浆融合在一起(正常钢带不具备),重生厂专门建立了攻关小组,重复论证,利用井下的报废大绳做原质料,加工尾绳钢带机,利用液压原理压制。
他们首先把大绳断开两根一组,用报废4寸管切割成250毫米每段,把它们压制在一起并割眼,此产品具备了可塑型,能凭据顶板变革紧紧的护在顶板上,并且钢丝绳的密度大,也可以直接喷浆在上面,增强拉力强度,获得了井下工人的好评,每年节约资金120余万元。
“别出心裁”自制硬质风筒解“燃眉”
今年2月份井下硬质风筒紧急,孙喜斌和工友们商量:“以往硬质风筒厂家供货每组1.2万元,但此种风筒硬度低,放炮时经常崩坏,咱们能不可自制加工一批硬质风筒?”
孙振英主动请缨,他首先加工一节胎具,把旧带面包裹上去,用沉头螺丝牢固,风筒内部用钢圈支撑起来。因旧皮带韧性强度大,比正常硬质风筒使用效果还好,经过井下实际使用效果很是好,每加工一组硬质风筒,可节约资金1.1万元。
聚沙成塔,集腋成裘,降本增效永无止境。城山矿质料科重生厂向技术立异要效益,把“小技改”作为“助推器”,为高质量生长注入新动能。同时,积极开展“师带徒”运动,师傅将自己的“独门绝技”传给徒弟,不会因自己退休而使“绝技失传”,在技术上实现了传帮带。同时,还建立了立异事情室,各人配合研究攻关论证,使一些技术难题获得解决。